0.2mm極薄冷硬板時除一般的熱劃傷、邊裂、浪形等常見缺陷外,典型且較難消除的主要是微雙邊浪、乳化液斑和塌芯等3 種特有缺陷。其成因是:
1、微雙邊浪
軋制0.2mm極薄板時,由于總壓下率大,成品道次加工硬化顯著導致軋制力較大,尤其是在降速甩尾階段,軋輥負凸度急劇增大,導致鋼板邊部減薄量大,表現為下線板帶微雙邊浪。
2、 乳化液斑
乳化液斑主要是堿式氧化鐵FeO (OH ) 、少量Fe3O4 和油的混合物,氧化鐵緊貼鋼板基體,油滯留在疏松的氧化鐵層,形成鋼板表面缺陷。
3、塌芯
鋼卷下線后,芯部帶鋼受擠壓發生塑性變形造成的,表現為鋼卷內徑局部變形下凹而呈心形。
解決措施:
1、改進軋制工藝。
1)將乳化液溫度由常規軋制時的50- 55℃ 提高至55 -60℃ 。
2)將乳化液濃度由2.5-4.0% 提高至3.5-4.5% 。
3)將乳化液中鐵粉質量分數由小于150 × 10-6降低到小于100 × 10 -6。
4)完善軋輥制度。要求上機中間輥輥身小頭側倒圓半徑約2000mm, 確保中間輥與工作輥倒圓軋制接觸區壓力均勻,減小有害接觸應力。
2、優化軋制規程
1)成品道次壓下率提高,以減小輥面有害接觸導致的無效軋制力;成品道次快速升速,并保持高速軋制,以增加成品道次變形熱,加大軋輥熱凸度,減輕帶鋼微邊浪。
2)第5道次用較小彎輥力,成品道次則以大彎輥力,以加大軋輥凸度,減輕微雙邊浪。
3)優化張力制度。采用成品道次大張力啟車制度,后緩慢減小,直至恢復到T。目的是保證鋼卷芯部卷取緊實,增大硬芯層有效厚度,提高失穩臨界壓力,減輕塌芯傾向。同時采用較小設定張力T,有利于成品道次調整板形,降低乳化液斑,又能減輕塌芯傾向。
3、提高操作水平
1)甩尾降速過程中,一旦軋制力超過12000 kN,即手動停車并取消厚度控制,同時切入軋制力模式、慢開輥縫,避免超大軋制力引起的嚴重雙邊浪。
2)實時監控乳化液箱液位,少量多次補水補油。
3)嚴格按照操作規程穿帶、甩尾和反穿帶保證帶頭對中及卷芯部板形良好。
4)根據下線鋼卷質量,及時調整控制手段。