控制粉塵的排放量達標是冶金企業一項重要的環保任務,是企業生存必要條件,也是企業的社會責任。當前,霧霾天氣的治理已得到國家的高度重視,我國《煉鋼工業大氣污染物排放標準》自2015年1月1日起,將該排放標準提高到25mg/Nm3,超過這一標準的企業將面臨停產整頓,追究相關法律責任。
在國家新環保法的高壓態勢下,沙鋼原來除塵的狀況不能滿足需要,做好高爐除塵環保技改工作成為當務之急,需要滿足當前乃至未來5年~10年的環保要求。高爐上料系統粉塵排放是高爐生產時粉塵排放的主要排放源,所以,抓好高爐上料系統環保管理顯得至關重要。
沙鋼2號2500立方米高爐料車上料系統配有2套除塵系統,上料過程中料斗揚塵明顯,現場環境較差。通過對現場狀況的分析,沙鋼找到了影響除塵效果的主要原因,在原有除塵風量保持不變的基礎上,對除塵罩優化風量重新分布,密封進行優化改造,投資僅為29萬元,用較少的投入取得了理想的效果。
除塵效果欠佳現場環境差
沙鋼2號2500立方米高爐料車上料系統配有2套除塵系統,一套是750000m3/h的布袋除塵,一套是480000m3/h的電除塵。其中,750000m3/h布袋除塵主要負責槽下焦礦槽及閘門、振動篩、給料機、轉運站、料坑等除塵點,480000m3/h電除塵器主要負責爐頂大煙罩、鐵口側吸,改造后將增加爐頂移動受料斗和料罐受料口除塵點。
改造前的上料系統除塵系統中,料罐受料口沒有設計除塵罩,移動受料斗安裝1只懸掛的頂吸除塵罩,料坑設計4只除塵罩,料倉閘門處均設計安裝有除塵罩,每個振動篩設有3個除塵罩。除塵系統的不完善,導致高爐上料過程中除塵效果不理想,排料斗煙塵外溢比較明顯,爐頂料罐受料口煙塵煤氣很大,料坑里面粉塵很大,現場環境很差,給現場點檢、設備維修維護、崗位操作帶來很多不便,導致工人清衛工作量很大。
對癥下藥優化改造逐項落實
通常說來,不少企業或者誤認為抽力不好,需要加大除塵風量,投資很大,一時間不舍得就會耽擱下來,現場除塵環保水平得不到提升;或者盲目加大配套風量導致投資浪費,運行成本提高。沙鋼沒有簡單地認為是系統風量的問題,而是根據大量現場調研、觀察、分析和比較找到主要原因所在,堅持少投入取得良好除塵效果的原則,從密封、除塵罩、揚塵點進行排查優化。
沙鋼通過對現場每個除塵罩運行時進行跟蹤分析,對粉塵外溢點進行逐一排查,發現了除塵效果差的主要原因。即部分除塵罩風量分布不合理,密封不合理、抽野風多影響除塵效率,揚塵點缺少除塵罩,人員環保意識不強、維護不到位。比如槽下料坑除塵罩風量分布不合理,東、西分布在兩側的吸風距離排料點較遠,最遠處達到3米,盡管設計有110000m3/h的風量,但由于空間大效果不理想,導致粉塵很大;稱量斗閘門、振動篩、輸送帶擋皮、料倉孔等處密封性不嚴、抽野風多,負壓小影響除塵效率,不能達到理想的除塵效果;原料排放、篩分時稱量斗閘門處、振動篩等處仍存在較多揚塵;爐頂料罐受料口設計中沒有除塵罩,揚塵無法控制;人員對除塵設備的認識和環保的意識不強,檢查、維修打開的除塵設備不按標準恢復或不恢復,密封的擋皮帆布損壞不能及時修復等。
針對上述分析的原因,結合現場的實際情況,沙鋼迅速制訂有效解決問題的方案,逐項進行優化改造。車間多次組織條線負責人討論解決方案,利用技改對除塵點進行改造升級。